实验室制二氧化硫
摘要为符合国家环保治理理念,实现公司长期稳定的超低排放,结合高硫石灰石地质和现状分析,提出了初步配矿、细化配矿和精确配矿三步走策略,并采取了一些具体措施,包括天网监控和卡调调配等智能控制措施,最终实现了窑尾烟气SO2 <10 mg/Nm3的超低排放目标。
我公司拥有自备石灰石矿山,矿区石灰石种类丰富,其中石灰石全硫>0.20%的石灰石(简称高硫石灰石)分布区域广、储量大。2018年已爆破石灰石中全硫<0.20%的石灰石量仅为76.74%。为解决高硫石灰石在水泥生产中引起的SO2尾气排放超高的问题,采用两种石灰石配矿方法,但在开采、快速检测、精确配矿方面存在困难。
1 高硫石灰石地质分析矿区矿体(层)主要赋存于二叠系下统茅口组(P1m)及栖霞组(P1q)地层中,总体走向北偏东,倾向285°~325°,倾角12°~20°,平均约15°,呈层状分布。
茅口组:主要为一套灰、深灰、局部灰黑色中厚~巨厚层状生物碎屑灰岩夹泥灰岩及微晶灰岩。底部含泥质较重,燧石含量增多,与泥灰岩互层稳定,是茅口组与及栖霞组的分界标志。
栖霞组:一套灰、深灰色夹浅灰色中厚~厚层状生物碎屑灰岩、泥灰岩。上部为灰至灰白色块状生物碎屑灰岩;中部为浅灰至深灰带褐色含白云质生物碎屑灰岩;下部为灰至深灰、黑灰色中厚层至块状生物碎屑灰岩,各矿层结构见表1。
综上所述,高硫矿层主要集中在P1-2 1m和P1-1 1m地层,分别在P1-2 1m地层中部出露,厚约20~30 m,颜色为灰黑色~黑色;P1-1 1m夹石层,厚度30 m,与多层钙质炭质黏土层互层,颜色为灰黑色~黑色。
高硫石灰石矿量理论计算:目前矿区中部、南侧区域均出露高硫石灰石,计算高硫石灰石矿量为2?188.9万t,占总矿量6%,目前在矿区集中出露,宽度约600 m,长约920 m,覆盖矿区大部分区域。
表1 石灰石矿层全硫分析
2 高硫石灰石现状分析2018年1月起我们对每日爆破区域定位,利用CASS软件将爆区的石灰石全硫含量绘制在CAD图上,通过现场不同矿层取样(见图1)和收集的不同矿层石灰石全硫质量信息(见表2)分析可知,不同矿层的石灰石全硫与地质理论分析一致。
图1 不同矿层石灰石外观
表2 不同矿层石灰石全硫含量
3 解决方案提高石灰石全硫<0.20%合格率,实现烟气SO2长期稳定处于低排放值,我公司采取三步走战略:(1)初步配矿,根据矿山生产制定科学严谨的开采计划;(2)细化配矿,使用X荧光硫钙铁分析仪法快速验证配矿后石灰石全硫含量;(3)精确配矿,采用先进的数字化矿山卡调系统精确配矿,已取得良好的生产效果。
3.1 初步配矿
制定年度开采计划、季度开采计划,初步对低硫石灰石和高硫石灰石按照1∶4矿量搭配规划,再通过月计划控制每月开采高硫石灰石量,见表3。
表3 月开采计划
3.2 细化配矿
采用X荧光硫钙铁分析仪快速测定石灰石全硫,有效实现快速、准确检验,且此方法试验误差小,仅为0.05%,对比情况见表4。不仅解决化学分析检测时间长,检测不及时的问题,还解决了X-荧光分析仪试验条件较高,石灰石采矿场不能满足试验条件的难题。
3.3 精确配矿
数字化矿山卡调配矿系统,是目前国内领先的智能调配系统,通过给每辆运矿车、挖掘机配备独立终端,建立终端与电脑控制终端联系,可随时根据开采需要编程智能控制,实现了日产量4万t石灰石情况下的精确配矿。管理人员还可在电脑控制终端实时了解、监控,控制挖掘机运行状况、运矿车运行路径、卸料等情况,如图2。具体操作流程如下:
(1)化验室每天及时录入爆堆质量信息,包括氧化钙、全硫、爆堆铲装平台高程及位置等,如图3。
(2)通过电脑控制终端设定石灰石全硫上限,绑定相对应的挖掘机设备,实现卡调自动调配。通过覆盖矿区的天网监控,及时根据爆堆变化情况进行修正,保证配矿不超过全硫标准值,配矿工作见图4。
表4 硫钙铁仪检测石灰石中全硫对比情况%
图2 卡调实时监控图
图3 石灰石爆堆质量数据录入
(3)每天对破碎机下料口石灰石进行检测,发现不合格及时更改铲装计划与石灰石质量搭配。
(4)化验室通过覆盖全矿区的监控和卡调系统对挖掘机、运矿车进行监督,并按照《卡调搭配制度》进行考核。
4 效果我矿山实验室从2018年9月开始利用配矿试运行控制石灰石中全硫含量的方法,2019年1月正式使用。2019年上半年我公司石灰石全硫<0.20%合格率达96.83%,窑系统尾气SO2均值小于10 mg/Nm3,远远低于国标100 mg/Nm3的要求,见图5。积极响应国家“绿水青山就是金山银山”的环保号召,实现我公司废气SO2长期稳定的超低排放。
图4 配矿工作运行示意
图5 窑系统尾气SO2排放月均值和月大于60 mg/Nm3次数
作者单位:四川峨胜水泥集团股份有限公司
推 荐 阅 读1.关于发起成立“中国散装水泥推广发展协会水泥工程技术专业委员会”倡议书
2.生料磨采用密封小仓加密封链板式给料机
3.浅析管磨机隔仓板结构对水泥产质量的影响4.辊压机双曲线进料装置开发与应用
5.朱豫才:模型预测控制在水泥工业的应用
6.夏宝林:水泥制成常见问题原因分析与处理
7.吴瑶瑶:5000t/d熟料生产线节能降耗改造
8.回转窑日常管理的几点认识
9.中控操作岗位容易忽视的细节
10.声波清灰技术在水泥余热SP炉中的应用
11.Φ4.2m×14m水泥磨出料篦板改造实践
12.磁力耦合器及其在水泥生产应用中注意事项
13.提高熟料后期强度的措施
14.模型预测控制在水泥生产线自动化的应用
15.智能控制系统在水泥企业中的应用
16.煅烧制度对熟料强度的影响
17.谈《煅烧制度对熟料强度的影响》
18.我国水泥生料的配料特点及其易磨性探讨
19.镁渣高掺量配料在新型干法水泥生产的应用
20.现阶段水泥企业产品质量风险管控21.PIT智能控制系统在熟料生产线上的应用
22.辊压机压力控制分析
23.水泥窑协同处置污染土壤示范应用研究
24.LM56.2+2S矿渣粉磨系统超低排放技改
25.石灰石工序无人值守方案的应用
26.打造绿色矿山 实现可持续发展
27.篦冷机工艺性能优化
28.系列报告:先进烧成系统的技术特征和性能
29.系列报告:熟料烧成系统精准平衡操作技术
30.系列报告:喷煤管的结构性能和操作技术
31.系列报告:篦冷机优化改造技术应用和操作
32.系列报告:分级燃烧技术的应用设计和操作
33.系列报告:国外万吨线烧成系统的调试
34.系列报告:1.2万吨烧成系统异常工况分析
35.系列报告:5000t/d烧成系统技术性能优化
36.系列报告:分级燃烧综合脱硝技术及其应用
37.水泥粉磨辊压机系统振动分析及解决
38.空气输送斜槽在散装水泥中转站的应用
39.板式给料机链条跑偏调整与控制方法40.水泥生产线节电降耗的措施
41.Φ3.2m×13m水泥磨技术改造及创新实践
42.高海拔地区水泥窑富氧燃烧技术研究实践43.能源管理系统在赞皇金隅水泥公司的应用44.回转窑紧急状况的预防及处置要点45.全厂停电以及DCS死机的应急操作46.煤粉制备输送系统优化改造47.立磨磨辊轴承损坏原因分析48.试验小磨与生产大磨制备水泥性能对比